公司技術改造成效顯著
發布日期:2016-12-20作者:jtdqgzb點擊量:2890次
本網訊 今年以來,公司圍繞節能降耗、降本增效目標,加大技改投入力度,通過技術改造和技術創新,優化設備運行效率,積蓄企業競爭正能量。截止11月底,共投入2.4億多元,實施開展了130多個技術改造項目,創造了可觀的經濟效益和社會效益。
一是提高主機設備臺時產量,增加產量,降低能耗。公司組織對甘谷公司2號水泥窯開展了節能技術改造,通過應用10多項專利技術,提高了水泥窯臺時產量和熟料質量,大幅降低了熟料燒成熱耗和熟料工序電耗。對平涼公司生料磨系統進行改造,將生料管磨改為輥壓機終粉磨系統,提高了生料制備能力,減少了設備的維護維修成本,也降低了生料工序電耗,目前,平涼公司生料粉磨臺時產量已經能夠達到260噸以上,較改造前提高了50噸以上,噸生料工序電耗較改造前降低了7千瓦時。對永登公司1、2號水泥磨進行硬件改造和參數優化,簡化了工藝流程,降低了裝機容量,調整了磨機研磨體級配,優化了系統操控參數,提高了設備可靠性,同時,有效治理了現場跑冒滴漏問題,1-10月,永登公司1、2號水泥磨綜合臺時產量較去年同期提高了52.6噸,提升幅度達62.34%;工序電耗降低了25.76%,創歷史最好水平。
二是加大生產線信息技術改造力度,提高公司信息化、智能化水平。對漳縣公司2號水泥窯實施了智能優化專家系統改造,經測試,噸熟料標準煤耗降低了1.5千克,熟料實物煤耗降低了2.21千克,熟料工序電耗降低了0.6千瓦時,系統運行更加穩定。在古浪公司實施了水泥企業能源管理中心建設,實時監控生產用能狀況,實現了企業用能管理的可視化。12家子公司實施并使用了磅秤無人值守系統,該系統集一卡通、汽車衡、軌道衡集中計量功能為一體,實現了從采購、生產到銷售全過程計量管理的網絡化、信息化和自動化,不僅降低了成本費用,還提高了工作效率。
三是實施環保技術改造升級,實現清潔生產、綠色發展。公司對永登、隴南、成縣、漳縣、夏河公司污水處理系統進行增容升級改造,確保生產污水達到排放標準。另外不僅對系統內所有熟料生產線配置了噴氨脫硝系統,減少氮氧化物排放,還率先在漳縣公司2號水泥窯試用ICE智能脫硝控制系統,穩定氮氧排放濃度,減少氨水用量。經測算,今年5-10月,漳縣公司2號水泥窯氨水用量與去年同期相比降低了15.7%。
2017年,公司將進一步加大技術改造投入力度,提升現有生產線運行水平。擬投資3.2億元實施161項技術改造項目,主要包括永登公司1、2號水泥窯和生料立磨系統節能改造,夏河公司2號、隴南公司、文縣公司水泥窯節能降耗改造,青海、古浪、隴南、民和公司中子在線分析生料自動配料系統應用等。并將繼續推動實施生料磨、煤磨、水泥磨自動化控制系統應用,水泥企業能源管理系統建設等項目,通過技術改造切實提高公司生產線的裝備水平、自動化、智能化運行水平,為提升公司市場競爭力奠定基礎。(高廷)
上一篇:甘谷公司加強冬季安全管理工作
下一篇:文縣公司深入開展安全管理提升工作